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NE型斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。鹤壁通用NE板链斗式提升机适用范围广、能耗低、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升收到众多企业青睐。作为一家具有60年生产历史的斗式提升机生产厂家,鹤壁通用技术实力雄厚,经验丰富。以下为您分享一个水泥企业NE板链斗式提升机改造案例。
某水泥企业生产线水泥调配站所用NE板链斗式提升机是从德国引进的二手设备。根据生产线的工艺要求,该提升机必须在原有输送能力175 t/h 的基础上,再提高77%才能满足实际生产需求。为此,使用厂家自行从三个方面对其进行了改造:
第一:降低中心高,以满足工艺布置要求;
第二:更换电机,以提高料斗运行速度,从而大幅度提高产量;
第三,改变料斗运行方向,由原来的掏料式改为接料式输送,以减少料斗的磨损,提高零部件的使用寿命。
改造前、后的参数见表1。
表1 斗式提升机改造前、后参数
中心高/m 头轴转速/(r·min) 能力/(t·h) 电机功率/kW 转速/(r·min)
改造前 53 3.84 175 55 980
改造后 43.92 5.92 310 75 1480
改造后,在调试与试生产过程中,该设备暴露出许多问题,主要有:头部回料严重,很大一部分物料又回到尾箱中,形成尾箱积料,从而引起物料与料斗之间强烈摩擦,发出尖锐的啸叫,尾轴与尾箱有撞击现象;提升能力极低,甚至达不到100 t/h,喂料量稍有增加传动电机就会跳闸。为此,我们对该设备进行了再次整改。
改造措施及效果
消除头部回料现象
这台板链斗式提升机是从头部中间卸料的。
根据试生产情况估计形成头部回料的原因可能有:由于斗速提高,使物料离心运动加剧,形成回料;由于产量提高,头部导料部件流道截面小,不能满足需要。查阅有关资料,该设备原设计斗速为0.4 m/s~0.8 m/s时,卸料方式为重力卸料,改造后斗速是0.682 m/s,卸料方式未变,不会因离心运动而形成回料。但该设备是中间卸料,斗速的提高会使物料落下的状态发生变化。为此,我们对物料会不会抛到溜子外面进行了校对。我们知道,熟料的堆积角在30°~35°之间,计算时取33°。根据料斗的结构,可以判断在图2所示的位置时,料斗中的物料只剩下少部分在料斗的最下端,其运动轨迹见图2虚线所示。在这种情况下,若物料抛落外侧点距中心距离 L >1040/2(1040 mm为卸料溜子宽度),则会形成头部回料。
验证如下:物料颗粒在B点抛离之前,初始速度的两个分量为v1和v2,其中v1是物料随料斗转动的速度,Q1⊥OB;v2是物料沿着料斗的下滑速度与水平成33°。经验证计算(具体验证计算过程略)后,L=31<1040/2。
那么,是什么原因造成回料呢?我们从结构上进行了分析,根据实际观察,发现形成回料的原因是护轴罩与卸料溜子间的卸料截面过小。当板链斗式提升机产量大幅度提高时,卸料截面不能使物料充分通过,物料就会“溢”到溜子外面形成回料。为了解决这个问题,在保证物料不会冲刷头轴的前提下,将头部护轴罩两侧用气割分别切割一个弧型缺口,以扩大卸料空间。头部改造完毕后,经带料试生产证明,头部已无回料现象,改造是成功的。
鹤壁通用斗式提升机工程案例:
鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。鹤壁通用斗式提升机输送量大、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机等。
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