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为解决这一问题,广州石化成立了由机械动力部牵头、相关管理部室及所在作业部化工一部人员组成的联合攻关小组。攻关人员首先根据该泵以往运行状况和数据,梳理和排查出其在运行中存在的问题,主要包括介质温度低,易气化,输送压力高;装置汽蚀余量低,对设备要求苛刻;该泵为多级筒袋泵,检修过程容易造成乙烯产品损耗等。在找到问题的症结后,攻关小组制定了有针对性的改造方案,决定在保持电机、泵外筒体不变的条件下,对转子部件进行扩能改造来提高该泵的能力。为确保设计合理、可靠,攻关人员对相关过流部件进行现场测绘,对主要过流部件性能重新进行核算,重新优化和制造叶轮,提高首级叶轮的抗汽蚀能力及次级叶轮的效率。此外,为保证设备长周期安全稳定运行,他们决定将原奥氏体不锈钢材质改为沉淀硬化不锈钢材质,以提高轴的刚度;将原来的5轴连接的结构改为2轴连接,以改善泵的整体轴系的同心度,减少轴间的连接。
万事俱备,只欠东风。11月8日,攻关组利用乙烯外送泵G3101A大修的机会,对其实施了全面改造。改造后,泵的转速提高了25%,设备效率处于优良运行区域,不仅实现了设备的长周期安全稳定运行,而且满足了下游生产装置的高负荷运行。
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