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【转贴】宝钢特钢冷轧厂工序攻关提高成材率

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发表于 2014-11-19 12:35:32 |只看该作者 |正序浏览
今年以来,宝钢特钢冷轧厂针对20辊轧机头尾未轧部分过长的问题成立攻关团队,并制订了《异常卷轧制方案》。经过将近8个月的实施,成材率同比提升了0.81个百分点。
    由于多种原因,冷轧厂20辊轧机原料经常出现塔形、层错等异常卷。为了保证轧制顺利安全,往往会通过提早停车的方法进行处理,但这样容易造成头尾未轧部分超过标准长度,影响成材率。
    针对以上问题,冷轧厂组织技术人员通过现场实地观察和咨询现场员工,总结了十项异常卷常见现象的解决办法,并由此制订了《异常卷轧制方案》。通过8个月的实施,成功将未轧部分控制在8400毫米、超厚部分控制在150毫米以内,最大程度地减少了头尾未轧制部分。在此基础上,机组切除引带的重量也由去年的1吨以上降低到了目前的550千克左右,使成材率指标不断提升。目前,冷轧厂已将攻关中推进的一些有效措施纳入到岗位操作规程中。
※ ※ ※ 本文纯属【邓亚军】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
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